Voici ma réalisation du moment! Un 250 sur base de RCX-HT250. Je l'ai construit en février, en m'inspirant beaucoup des réalisations des membres de ce forum, j'ai bien volé avec, amélioré, changé des bras cassés, etc.
Son petit nom: Evinrude
Il ressemblait à ça:
Mais comme je le trouvais un poil trop lourd (640g en ordre de vol avec une 4S 1800mAh), trop de place perdue, électronique trop exposée, etc., j'ai décidé de refaire le chassis et de réutiliser l'électronique. Bon j'ai quand même racheté une naze32 (accro cette fois-ci), et une PDB avec minimOSD intégré.
Je me suis énormément et majoritairement inspiré des projets de florent31, de Geoffroy08, de gregorally, et même un peu du Papi250!
C'est pourquoi je tiens sincèrement à tous vous remercier pour avoir partagé vos réalisations.
Bon allez. Stop le blabla, place aux photos! C'est plus instructif.
Le premier proto de spacer, largement repris de celui de florent31:
Premier test! En théorie, ça passe!
Pour ça va falloir la jouer serré. Du coup soudure de l'arrivée de la batterie:
D'ailleurs, certains l'auront remarqué j'en suis sûr, il y a un petit jumper sur la PDB. Il me servira à déconnecter le Tx lorsque je brancherais la CF en USB:
On passe à la rallonge d'antenne qui sera directement soudée au VTx (faites pas gaffe à la pinoche qui ressort, c'était pour coincer l'âme):
Et pour changer de canal d'émission, on remplace le bouton d'origine qui du coup sera accessible depuis l'extérieur:
Pour les ESC, j'avais commencé à les souder tels quels sur le PDB, étant donné que les fils moteurs étaient déjà à la bonne longueur:
Avant de tout dessouder lorsque j'ai commencer à étamer les fils de signaux. En effet, la gaine fondait presque instantanément sur plusieurs millimètres. Je les ai changés pour des fils à gaine silicone. Et sans déconner c'est vraiment génial ces fils! C'est hyper souple donc parfait pour nos configs avec très peu de place, et ça se soude hyper bien! Ça évite surtout des heures de galères! Un conseil, passez-y!
Bref. Quitte à dessouder les ESC, j'en ai profité pour mettre de la gaine que j'avais à la base commandée exprès:
J'en ai profité pour dé-piner le X4R-II (même si je sais pas encore où le caser celui-là...):
La caméra FPV maintenant! C'est là qu'il y a le plus de boulot. J'ai modélisé et imprimé un support pour la caméra, l'angle est réglable, et l'utilisation de colonnettes de 25mm à l'avant et 15mm à l'arrière forment une platine incliné pour la runcam. Et bonus, il y a à l'arrière de quoi maintenir la XT60 pour brancher la batterie:
Et comme vous le voyez, la cam dépasse "un peu" en dessous. Du coup, scie à chantourner et limes:
Et voilou!
... Enfin presque. Au départ ça tapait dans l'objectif donc l'angle d'inclinaison mini était trop grand (vous suivez?). Un coup de scie et de lime plus tard, ça allait beaucoup mieux:
Voilà où j'en suis pour le moment! J'ai fais un petit test avec tout à peu près monté (les écarts entre le spacer et le carbone c'est normal, il faut que je lime un poil le pacer pour que les bras passent (c'est normal on vous dit!)):
J'ai également réimprimé des pieds, en rajoutant finalement les écrous. Sur la v1 les vis étaient directement dans le plastique. Bon déjà à force ça prend un peu de jeu, mais surtout sur la v2, le spacer est plus haut de 2mm. Du coup pas assez de pas de vis dans le plastique:
Il me reste donc à relier tout ça à la CF, et finir de modéliser et imprimer l'autre partie qui maintient la XT60. Il y a aussi la pièce qui doit maintenir le VTx. Ensuite, on verra si ça vole mieux qu'avant
PS: Désolé pour la qualité des photos, j'ai eu la flemme de sortir de reflex dans l'atelier.