bonjour, avant j'avais le firmware 1.11.0 cleanflight avec les esc afro 12a simonk avec aucun soucis...
j'ai flasher les esc afro en blheli avec la naze32 acro en betaflight...
j'ai calibrer les esc la naze32 j'ai même fait un reset et j'ai comme problème quand je met 10% ou autre pourcent de gas un des moteurs tourne petit à petit plus vite ???? comprend pas le problème ? je cherche depuis se matin je pert espoirs
merci de m'aider !
vidéo du problème " onclick="window.open(this.href);return false;
As-tu fait un ACC calibration après tes flash ?
Il me semble que ça me faisait aussi la même chose en mode Angle/Stable mais juste quand le multi n'avait pas d'hélice/posé sur la table. En vol tout allait bien.
le multi essaye certainement de se mettre à plat et du coup les moteurs accelere pour compenser .
esseye en mode acro.
tu peux regarder aussi de refaire un calibrage des accelero le plus plat possible .
Il est possible que cela vienne de vibration.
Je n'arrive pas à retrouver où mais j'ai vu qu'il y avait une commande CLI a passer pour modifier le filtrage des acc.
Le gars parlait de vibration machine en résonance avec la fréquence de scrutation des acc par la naze 32.
Je vais essayer de retrouver ça je ne sais pas si ça peu aider mais ça pourrait être une piste.
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius) ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
le acc_lpf_factor peu être , de mémoire à 4 par défaut , commencer par le mettre à 50 et voir si ça fait de l'effet (set acc_lpf_factor = 50 ) .
Ca n'affecte que les mode stabilisé , mais plus c'est élevé , plus il y aura de retard dans la correction d'assiette .Si à plus de 100 , il faut réduire les vibrations à la source ...
petite info
emf évitement »a été initialement conçu pour éviter les interférences électro-magmatique qui sont fréquence harmonique à la vitesse du processeur du contrôleur de vol. Lorsque ce paramètre est réglé sur 1, il change la vitesse de votre processeur (augmente, pour être exact). Soyez conscient que ce paramètre permet de désactiver le port USB sur un CC3D, de sorte que tous les paramètres ne peuvent être effectuées via MAINPORT avec un adaptateur USB-série. Je n'ai pas de CC3D à tester.
Modifié en dernier par karel2 le sam. 19 mars 2016 12:29, modifié 1 fois.
pas eut le temps de m'y repenche dessus je regarde ce soir, mais je pense remettre une version cleanflight qui correspond a la 2.1.6 de beta en fait (stable)
J'ai tout resserré et vérifié et je suis passé en 2.5.4
Je n'ai plus le pb ! Je vais faire un test en vol mais sur la table. Plus de souci.
J'avais fait une vidéo mais qui ne sert plus à rien... " onclick="window.open(this.href);return false;
Betaflight 2.5.4
@borisbstyle borisbstyle released this 18 hours ago
2.5 Patch 4
Improved gyro calibration on faster looptimes
Added option for gyro calibration prior arming. Gyro calibrates only prior the first arm sequence (set gyro_cal_on_first_arm = ON)
Failsafe buzzer now only beeps when copter was armed at least once
Iterm scaling improved on MW23
COLIBRI_RACE added Airmode status in CORE PRO
Fixed Beeper dump bug
All profiles added to dump in cli
Better configurable range for PIDs in configurator for luxfloat. Cli PID scaling stays the same
New luxfloat Yaw default
Added 3D mode on switch (If you want to arm in non 3D mode your ESC range needs to be symmetric)