QUANUM NOVA Aperture 800 - PIXHAWK et Arducopter
Posté : sam. 25 avr. 2020 18:17
Bonjour à toutes et tous
Avec le confinement qui dure j'ai eu le temps de me consacrer à retaper un drone acheté chez HK en 2017 le QUANUM Hexa en 800 mm une belle bête.
Malheureusement il est tombé comme une m...e à cause d'un défaut de soudure entre les ESCs et les moteurs.
Par la même occasion j'ai voulu changer la radio et mettre la FUTABA qui me sert habituellement en remplacement de la QUANUM livré à l'époque avec l'hexa.
Mais comme un gros CON j'ai fait la mise a jour du firmware et tout c'est effacé.
Cela fait maintenant plusieurs jours que je galère à tenter de remettre comme à l'origine mais rien ne fonctionne.
J'ai contacté HK pour qu'il m'envoi la bonne version de firmware ainsi que la configuration d’origine mais sans résultats pour le moment.
Il y a un des membres du forum (qui s’appelle logow) possesseur du même hexa qui m'a conseillé pour le firmware et qui m'a aussi envoyé le fichier "param" d'origine mais cela n'a pas fonctionné les moteurs ne démarrent pas. Pendant la calibration des ESCs le bip plafonne à 4 et j'alimente la bête en 6S. Ensuite les moteurs ne s’arrêtent pas de biper et rein ne se passe.
J'ai tenté de le mettre avec le firmware PIXHAWK PX4 version 1.10.1 et les moteurs démarrent mais il me manque des flights modes.
Mais d'origine c'était en ARDUPILOT je pense c'est écrit sur le site de HK.
Pour la version du boitier sur l'hexa c'est écrit sur la carte : PX4FMU v2.4 et le contrôleur de vol ressemble à HOLYBRO Pix32 PIXHAWK PX4.
J'ai survolé les forums qui parle du problème de démarrage des moteurs mais je n'y comprends pas grand chose dans la technique.
Si quelqu’un a une idée ou une piste à suivre je veut bien essayer je ne risque plus rien ça fait plus de 20 fois que je teste des firmware et que je calibre tout.
Merci à toutes et tous et restez chez vous si vous le pouvez.
Avec le confinement qui dure j'ai eu le temps de me consacrer à retaper un drone acheté chez HK en 2017 le QUANUM Hexa en 800 mm une belle bête.
Malheureusement il est tombé comme une m...e à cause d'un défaut de soudure entre les ESCs et les moteurs.
Par la même occasion j'ai voulu changer la radio et mettre la FUTABA qui me sert habituellement en remplacement de la QUANUM livré à l'époque avec l'hexa.
Mais comme un gros CON j'ai fait la mise a jour du firmware et tout c'est effacé.
Cela fait maintenant plusieurs jours que je galère à tenter de remettre comme à l'origine mais rien ne fonctionne.
J'ai contacté HK pour qu'il m'envoi la bonne version de firmware ainsi que la configuration d’origine mais sans résultats pour le moment.
Il y a un des membres du forum (qui s’appelle logow) possesseur du même hexa qui m'a conseillé pour le firmware et qui m'a aussi envoyé le fichier "param" d'origine mais cela n'a pas fonctionné les moteurs ne démarrent pas. Pendant la calibration des ESCs le bip plafonne à 4 et j'alimente la bête en 6S. Ensuite les moteurs ne s’arrêtent pas de biper et rein ne se passe.
J'ai tenté de le mettre avec le firmware PIXHAWK PX4 version 1.10.1 et les moteurs démarrent mais il me manque des flights modes.
Mais d'origine c'était en ARDUPILOT je pense c'est écrit sur le site de HK.
Pour la version du boitier sur l'hexa c'est écrit sur la carte : PX4FMU v2.4 et le contrôleur de vol ressemble à HOLYBRO Pix32 PIXHAWK PX4.
J'ai survolé les forums qui parle du problème de démarrage des moteurs mais je n'y comprends pas grand chose dans la technique.
Si quelqu’un a une idée ou une piste à suivre je veut bien essayer je ne risque plus rien ça fait plus de 20 fois que je teste des firmware et que je calibre tout.
Merci à toutes et tous et restez chez vous si vous le pouvez.