250 ZMR Lightweight / Full chinoiseries
Posté : lun. 25 mai 2015 22:13
Hello !
Un de plus, vous allez dire. C'est pas faux. Mais je pense que celui la est pas mal optimisé.
La plupart des pièces viennent de chez B...good.
- Chassis ZMR 250 en fibre de carbone à 35 balles
- Esc 4-en-1 10A, la copie de la fameuse de chez witespyquad, que j'ai hésité à monter, tant elle est critiquée. Mais le poids a fait pencher la balance (15gr la carte avec les cables, contre 4*8gr pour des Emax 12A).
- Moteurs Emax 1806 2280 KV. Ils coutent pas grand-chose, sont fournis en CW en CCW, et du coup avec de jolis cones qui ne se desserrent pas. Ca tire 385 Gr avec des 5030 à 8A, en 3S, donc c'est plutôt pas mal
- Ayant une CC3D et une Naze32 Accro (HK) dans les tiroirs, j'ai hésité un moment, mais quand je me suis rendu compte que tous les gros étaient sur Naze, j'ai choisi de monter celle-ci.
- Un bon vieux D4RII+ en ppm pour la réception RC.
Pour le matos FPV, je suis allé au plus léger possible.
- Caméra FPV aomway 600 TVL, 9gr et 170° d'angle de vue. C'est un peu ouf comme focale, faut s'y faire. Mais c'est minuscule, ça pèse rien, y'a le son intégré, et je suis très surpris de la réactivité aux changements de luminosité pour du CMOS.
- Emetteur FT951 22CH, 200 mW. Ca fait 7 gr et c'est tout petit.
- Antennes Cloverleaf a pas cher.
J'avais commandé un OSD KV Team, que j'ai finalement pas réussi à loger dedans... Mais voulant m'en servir essentiellement pour le retour Lipo, j'ai finalement mis le buzzer de ma KK2.1.5 sur ma Naze32, et j'ai configuré l'alarme batterie sur le buzzer dans CleanFlight.
Pour immortaliser les multiples crashs a venir, une bonne vieille Mobius sur l'emplacement prévu à cet effet.
Et pour alimenter tout ça, un jeu de 4 Zippy Compact 2200 mAh 25C, à 162 gr la Lipo.
J'ai donc effectué quelques menues modifications sur le chassis. Pour commencer, exit les énormes et lourdes entretoises de 40 mm d'origines, pour laisser place à des entretoises de 25 mm plus fine, et évidées.... 10 gr de gagnés. Ensuite, j'ai préféré ne mettre que 2 des 4 vis de fixation par bras. Je préfère avoir des vis qui font fusible que les bras, mais j'imagine que de toute façon en cas de gros crash, tout explose quand même. encore 9 gr de gagnés
Puis, pour finir, je n'ai pas mis la plaque inférieur, qui finalement, n'apporte pas tant que ça structurellement car elle n'est pas reliée à la plaque intermédiaire autrement que par les vis des bras. et hop, 18 gr de moins. J'ai gagné quasi 40 gr sur le chassis, ce qui est énorme.
Au passage, je suis passé en XT30, et j'ai raccourci au strict minimum le cable de mes Lipos --> et hop, encore -10 gr.
Place aux photos :







Et celle dont je suis le plus fier :

Voila, j'ai fait le maiden flight aujourd'hui, et je suis très surpris de la stabilité pour un 250. Les PIDs d'origine sont très bon, il a juste tendance à vibrer un peu sur les gaz à 100%. J'ai augmenter le pitch et Roll rate et le RC rate, parce que c'est très mou autrement, mais je crois que je vais pouvoir y aller franchement encore. J'ai testé un peu les lunettes (Cinemizer+ en mode masque de ski Bollé, avec un RC805 et une cloverleaf), c'est très bon, mais je suis pas encore assez habitué pour être à l'aise. Du coup j'ai fait beaucoup en vol à vue. Je n'ai fait principalement que des translations sur tous les axes, pas encore de "bank turns", parce que devant chez moi je n'ai pas assez de place pour être à l'aise en tant que débutant. Je n'ai pas réellement fait de mesure d'autonomie, parce que je me suis beaucoup posé, changé les réglages, etc... mais j'ai remis 1300 dans la lipo, et j'ai volé pas mal de temps. Je pense que ça doit viser pas loin des 8-9 minutes en mode hardcore.
Je vous tiens au courant dés les prochains vols, normalement demain midi si la météo le permet.
Tchuss !
Un de plus, vous allez dire. C'est pas faux. Mais je pense que celui la est pas mal optimisé.
La plupart des pièces viennent de chez B...good.
- Chassis ZMR 250 en fibre de carbone à 35 balles
- Esc 4-en-1 10A, la copie de la fameuse de chez witespyquad, que j'ai hésité à monter, tant elle est critiquée. Mais le poids a fait pencher la balance (15gr la carte avec les cables, contre 4*8gr pour des Emax 12A).
- Moteurs Emax 1806 2280 KV. Ils coutent pas grand-chose, sont fournis en CW en CCW, et du coup avec de jolis cones qui ne se desserrent pas. Ca tire 385 Gr avec des 5030 à 8A, en 3S, donc c'est plutôt pas mal
- Ayant une CC3D et une Naze32 Accro (HK) dans les tiroirs, j'ai hésité un moment, mais quand je me suis rendu compte que tous les gros étaient sur Naze, j'ai choisi de monter celle-ci.
- Un bon vieux D4RII+ en ppm pour la réception RC.
Pour le matos FPV, je suis allé au plus léger possible.
- Caméra FPV aomway 600 TVL, 9gr et 170° d'angle de vue. C'est un peu ouf comme focale, faut s'y faire. Mais c'est minuscule, ça pèse rien, y'a le son intégré, et je suis très surpris de la réactivité aux changements de luminosité pour du CMOS.
- Emetteur FT951 22CH, 200 mW. Ca fait 7 gr et c'est tout petit.
- Antennes Cloverleaf a pas cher.
J'avais commandé un OSD KV Team, que j'ai finalement pas réussi à loger dedans... Mais voulant m'en servir essentiellement pour le retour Lipo, j'ai finalement mis le buzzer de ma KK2.1.5 sur ma Naze32, et j'ai configuré l'alarme batterie sur le buzzer dans CleanFlight.
Pour immortaliser les multiples crashs a venir, une bonne vieille Mobius sur l'emplacement prévu à cet effet.
Et pour alimenter tout ça, un jeu de 4 Zippy Compact 2200 mAh 25C, à 162 gr la Lipo.
J'ai donc effectué quelques menues modifications sur le chassis. Pour commencer, exit les énormes et lourdes entretoises de 40 mm d'origines, pour laisser place à des entretoises de 25 mm plus fine, et évidées.... 10 gr de gagnés. Ensuite, j'ai préféré ne mettre que 2 des 4 vis de fixation par bras. Je préfère avoir des vis qui font fusible que les bras, mais j'imagine que de toute façon en cas de gros crash, tout explose quand même. encore 9 gr de gagnés
Puis, pour finir, je n'ai pas mis la plaque inférieur, qui finalement, n'apporte pas tant que ça structurellement car elle n'est pas reliée à la plaque intermédiaire autrement que par les vis des bras. et hop, 18 gr de moins. J'ai gagné quasi 40 gr sur le chassis, ce qui est énorme.
Au passage, je suis passé en XT30, et j'ai raccourci au strict minimum le cable de mes Lipos --> et hop, encore -10 gr.
Place aux photos :







Et celle dont je suis le plus fier :

Voila, j'ai fait le maiden flight aujourd'hui, et je suis très surpris de la stabilité pour un 250. Les PIDs d'origine sont très bon, il a juste tendance à vibrer un peu sur les gaz à 100%. J'ai augmenter le pitch et Roll rate et le RC rate, parce que c'est très mou autrement, mais je crois que je vais pouvoir y aller franchement encore. J'ai testé un peu les lunettes (Cinemizer+ en mode masque de ski Bollé, avec un RC805 et une cloverleaf), c'est très bon, mais je suis pas encore assez habitué pour être à l'aise. Du coup j'ai fait beaucoup en vol à vue. Je n'ai fait principalement que des translations sur tous les axes, pas encore de "bank turns", parce que devant chez moi je n'ai pas assez de place pour être à l'aise en tant que débutant. Je n'ai pas réellement fait de mesure d'autonomie, parce que je me suis beaucoup posé, changé les réglages, etc... mais j'ai remis 1300 dans la lipo, et j'ai volé pas mal de temps. Je pense que ça doit viser pas loin des 8-9 minutes en mode hardcore.
Je vous tiens au courant dés les prochains vols, normalement demain midi si la météo le permet.
Tchuss !
